金东纸业(江苏)股份有限公司地处长江第三大港——江苏省镇江大港,于1997年5月18日正式成立,占地5.18平方公里,拥有世界先进的2条纸机生产线、2条涂布生产线和1条机内涂布生产线,处于行业领先水平。
麦克维尔50多套MMC机组、4台PEH离心机自2000年开始服务于该企业生产,20多年来机组正常运行,深受客户信赖。为响应政府节能减排与环保要求,也为在经济寒冬中提升自身形象和品牌价值,增强市场竞争力,客户决定对空调系统进行更新换代。
客户需求
❖在满足客户不停产整改的前提下,物尽其用尽量充分利用原有内机及管路。如拆除机组内机不但有破坏建筑物墙体及损害生产设备的隐患,而且易影响产线日常生产活动;
❖机组外机二十多年来处于酸碱超标的恶劣环境,就像一群风烛残年的老者,艰难地维持着运转,更新已经迫在眉睫。产线需要全年制冷,推荐MMC新机型。
改造方案
❖利用原有冷媒管路(无需拆除冷媒配管)减少安装工作,节省拆装费,缩短作业时间;
❖利用原有配线(无需重新布置线路)减少配线铺设,缩短作业时间;
❖针对产线全年制冷需求,外机推荐使用MMC新机型。
方案亮点
❖运行环温拓展:新机组最低5℃制冷,可满足客户全年制冷需求;
❖能效提升:新机组采用 R410a制冷剂,环保且具有十分优秀的热传递性,蒸发器的热导率可提高35%,冷凝器的热导率可提高5%;
❖外型小巧:安装无忧、搬运无忧,更好应对狭小的安装环境;
❖大幅减少工程量,改造施工周期缩短65%。
❖更新线控器方便节能运维管理:为改造后的空调系统重新建立控制通讯连接,并更新MC322线控器,后续可使空调系统轻松并入BA系统,方便节能运维管理。
改造成果
❖针对改造前后冷媒压力不一致的问题,服务团队经过分析,把原内机旁的膨胀阀移位到外机,对新冷媒进行降压处理,确保内机管道安全,在不大肆改造内机的情况下,保证了改造顺利进行,降低了约50%的改造成本;
❖为确保方案的可行性,进行了改造试点,对比发现改造后制冷效果大幅提升,且实现系统节能约15%,客户十分满意,开启大面积正式改造。
专业管道清洁。由于R22冷媒系统,使用的酯类油与R410A冷媒不互溶,需使用R141b制冷剂洗去原管路中的酯类油与系统杂质。麦克维尔为该类项目专项开发了管路清洗装置,高效便捷地进行管路清洁。